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精耕細作 為“高效冶煉”添動能

2021-06-09 10:27    來源:煉鐵廠    作者:程略

       進入六月份,煉鐵廠原料二區(qū)緊盯“雙過半”目標任務(wù)不放松,堅持以強化生產(chǎn)過程管控為抓手,突出創(chuàng)新創(chuàng)造,深入破解制約原料高效保供等瓶頸問題,全力為高爐“高效冶煉”提供強有力的原料保障,確保實現(xiàn)“雙過半”。

做法一:分類入倉促提升

       該單位原料2系統(tǒng)倉口供料方式是球塊、焦炭在同一側(cè)入倉,不僅容易出現(xiàn)混料現(xiàn)象,導(dǎo)致工作效率低,而且返回原料一區(qū)粒級不達標的焦粉由于摻雜球團,容易造成四輥破碎機損傷,不利于原料一區(qū)焦粉高效生產(chǎn)。為解決這一問題,該單位工藝技術(shù)人員決定實施原料精準入倉改造,通過從兩側(cè)分類將球塊、焦炭入倉等,一舉解決了上述存在的效率低、易混料等問題,實現(xiàn)了原料精準入倉,促進了上下道工序高效生產(chǎn),可謂一舉多得。

做法二:溜槽技改促高效

       該單位原料1系統(tǒng)9號皮帶在運輸焦炭過程中,若小時焦炭流量過大時,容易出現(xiàn)溜槽下落不暢、堵料現(xiàn)象,輕則制約高效生產(chǎn),重則可能導(dǎo)致上料設(shè)備非計劃停機。在發(fā)現(xiàn)以上問題后,設(shè)備技術(shù)人員結(jié)合內(nèi)部生產(chǎn)實際,反復(fù)查找問題根源,最終決定對溜槽進行升級改造,在保證溜槽主體結(jié)構(gòu)前提下,擴大原溜槽下料過程中易堵料的區(qū)段直徑。改造后,不僅有效提高了焦炭下料通暢程度,而且防范了生產(chǎn)斷料事件發(fā)生,為高爐供料提供了可靠保障。

做法三:保障供應(yīng)促穩(wěn)定

       入爐原料質(zhì)量的高低直接影響高爐爐況穩(wěn)順。該單位3系統(tǒng)地倉大棚因早期設(shè)計缺陷,如遇雨季,倉口一側(cè)棚檐雨水可能流入大棚浸濕原料,導(dǎo)致原料水分過高,影響高爐爐況穩(wěn)定。為確保實現(xiàn)高品質(zhì)原料供應(yīng),該單位工藝技術(shù)人員與現(xiàn)場管理人員強強聯(lián)手,通過在料棚檐落水點下方加裝導(dǎo)水槽、延伸改造料棚外沿水槽等舉措,有效降低了原料水分對高爐爐況的影響,保障了優(yōu)質(zhì)原料供應(yīng),進一步促進了高爐關(guān)鍵指標提升。

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