9月份,軋鋼廠緊扣“質量月”活動主題,積極探索質量改進新思路,通過一系列質量瓶頸攻關和改造,釋放自主改造“大能量”,為企業(yè)提質增效奠定堅實基礎。
粗軋除磷改造提質量降成本
該單位板帶作業(yè)區(qū)每次軋線換輥大約需要70分鐘,該時間段內加熱爐均熱段的鋼坯因加熱時間過長,造成鋼坯表面氧化鐵皮較多,導致鋼坯進入粗軋區(qū)域時,容易出現(xiàn)咬鋼翹頭、打滑的現(xiàn)象,且鋼坯表面氧化鐵皮影響成品質量。針對這一問題,該單位召開專題攻關會議,制定實施方案,決定利用廢舊鋼管制作吹掃裝置,并接入壓縮空氣,安裝在粗軋1立軋機前,每次在換輥開軋后,崗位工只需開啟吹掃裝置,即可清理鋼坯表面氧化鐵皮。改造后,提升了產品質量,月可創(chuàng)效3萬元。
粗軋立輥槽改造提質量促生產
該單位板帶作業(yè)區(qū)粗軋區(qū)域共有3架立輥,其作用是控制和調整帶鋼寬度。由于軋制強收規(guī)格,鋼頭進粗軋2立時,內外軋槽尺寸有限,會產生一些鋼瘤,軋制過程中將鋼瘤帶入軋機,導致鋼頭重皮現(xiàn)象發(fā)生。為解決這一問題,該單位技術人員經現(xiàn)場查看、分析,發(fā)現(xiàn)增加粗軋2立輥槽寬度可以解決這個難題。技術人員將粗軋2立內槽、外槽尺寸分別增加15厘米,有效避免了鋼坯因軋槽擠壓產生鋼瘤的現(xiàn)象。改造后,再未出現(xiàn)鋼頭重皮現(xiàn)象,大幅提升了產品質量,確保了生產穩(wěn)定順行。
除磷泵彈簧改造提質量省人力
由于除磷泵進液閥和排液閥經常性出現(xiàn)故障,導致粗軋、精軋除磷壓力不穩(wěn)定,除磷效果不佳,影響帶鋼表面質量,且增加維修人員勞動強度。針對此問題,該單位技術員將進液閥、排液閥拆卸查看,發(fā)現(xiàn)其彈簧勁度系數太小,承壓不足,導致故障發(fā)生。為此,技術人員決定在不改變彈簧外徑的情況下,加粗彈簧的線徑,從而增大彈簧的勁度系數,使彈簧不易斷裂,提高進液閥和排液閥使用壽命。改造后,上線使用效果良好,大幅降低了維修次數,減少了人員勞動強度,同時提升了產品表面質量。
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