四季度,煉鐵廠(chǎng)聚焦年度降本增效目標(biāo)任務(wù),堅(jiān)持以深推“高效冶煉”為發(fā)力點(diǎn),持續(xù)在小技小改、崗位創(chuàng)新方面出新招、出實(shí)招,全力沖刺全年利潤(rùn)目標(biāo)。
限位開(kāi)關(guān)改造 通訊監(jiān)測(cè)防停機(jī)
該單位265㎡燒結(jié)機(jī)生灰消化器由于早期設(shè)計(jì)問(wèn)題,實(shí)際生產(chǎn)中,因限位開(kāi)關(guān)控制程序部分缺失,容易出現(xiàn)限位通訊發(fā)生延時(shí)現(xiàn)象,造成無(wú)法及時(shí)傳輸信號(hào),導(dǎo)致設(shè)備連鎖故障停機(jī)。
為保障設(shè)備高效順行,該單位技術(shù)人員經(jīng)討論研究,決定將限位開(kāi)關(guān)的電纜延長(zhǎng)鋪設(shè)至生灰消化器的主中央處理器處,并加裝設(shè)備報(bào)警程序和監(jiān)測(cè)畫(huà)面。改造后,當(dāng)一級(jí)消化器聯(lián)軸器出現(xiàn)故障,連鎖設(shè)備將自動(dòng)保護(hù),關(guān)聯(lián)設(shè)備第一時(shí)間動(dòng)作,防止設(shè)備發(fā)生堵料,大幅降低了設(shè)備停機(jī)事故發(fā)生,年可降本8.58萬(wàn)元。
電氣控制改造 實(shí)時(shí)報(bào)警消隱患
該單位以往400㎡燒結(jié)機(jī)二次混合機(jī)的液力耦合器依靠稀油站進(jìn)行設(shè)備潤(rùn)滑。若稀油站控制箱總電源斷電,因現(xiàn)場(chǎng)無(wú)實(shí)時(shí)報(bào)警裝置提醒崗位人員及時(shí)處理,容易導(dǎo)致二次混合機(jī)長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)。
針對(duì)以上問(wèn)題,該單位電氣維修人員決定對(duì)混合機(jī)稀油站電氣控制部分進(jìn)行改造,通過(guò)從設(shè)備外部選取單獨(dú)220V電源、加設(shè)聲光報(bào)警裝置、中間繼電器輔助點(diǎn)控制報(bào)警等措施,一舉消除了上述安全隱患。改造后,當(dāng)電源斷電,崗位人員可及時(shí)查看、處理故障,減少了混合機(jī)稀油站的設(shè)備故障損失,且可推廣至其它稀油站,年可降低能耗8萬(wàn)余元。
啟停自動(dòng)改造 高效運(yùn)行降成本
該單位5#高爐5#皮帶點(diǎn)式除塵的啟??刂朴涩F(xiàn)場(chǎng)操作箱控制,除塵系統(tǒng)全天24小時(shí)處于運(yùn)行狀態(tài),存在空載運(yùn)行現(xiàn)象,不利于能源消耗控制。
為解決這一問(wèn)題,該單位技術(shù)人員經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘察、論證,通過(guò)對(duì)PLC控制系統(tǒng)增加以太網(wǎng)通訊處理器和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋,并在電腦畫(huà)面上添加點(diǎn)式除塵控制程序,一舉實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)遠(yuǎn)程集中控制。改造后,不僅大幅減輕了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,保證了作業(yè)安全,而且實(shí)現(xiàn)了皮帶與除塵系統(tǒng)同步運(yùn)行,每日可節(jié)省除塵在線(xiàn)時(shí)間15小時(shí),預(yù)計(jì)年可降本21萬(wàn)元。
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