11月份,煉鐵廠原二作業(yè)區(qū)干部職工牢固樹立長期過“緊日子”思想,緊扣“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,堅持以抓牢保供“專業(yè)課”為降本增效主要抓手,兩眼向內、深挖內潛,助推企業(yè)生產成本持續(xù)降低。
課件一:溜槽改造 解決運輸“腸梗阻”
改造前,該單位高爐上料皮帶運輸系統(tǒng)因供料環(huán)節(jié)較多,長時間受原料沖刷,容易造成運輸溜槽磨損和落料點不正,導致運輸皮帶發(fā)生跑偏現(xiàn)象,制約高爐原料高效保供。
針對這一問題,該單位設備維修人員經(jīng)過現(xiàn)場仔細勘查,最終決定對溜槽進行寬度收縮、縱向加長改造,通過將以往內部鋪設道牙的溜槽改為大臺階式溜槽,并讓溜槽落料點統(tǒng)一集中在皮帶中心線上等措施,有效解決了溜槽不耐用、易被物料磨損等問題。改造后,不僅大幅降低了設備維修頻次,而且進一步保障了供料系統(tǒng)高效順行,預計年可降本8萬余元。
課件二:保暖潤滑 打好冬季“預防針”
冬季,設備的防寒保暖對生產尤為重要。以往,該單位上料區(qū)域振篩激振器常因潤滑不到位或設備保暖等原因,容易引發(fā)設備故障。
為解決上述問題,該單位設備技術人員提前著手,一方面通過詳細排查設備跑冒滴漏問題,通過在設備附近加暖氣管、外圍管道進行防寒包覆等措施,確保冬季設備保暖需求,促進生產順行;一方面針對激振器加油嘴頻繁漏油等問題,通過制作與油嘴尺寸相同的堵油嘴等改造,確保激振器潤滑油持久儲存,進一步延長激振器使用壽命,預計年可降本10萬元。
課件三:消除隱患 保障安全“基本盤”
據(jù)了解,在實際生產中,該單位因振篩數(shù)量多、振動頻率快等因素,容易造成振篩篩體方管裂縫和給料機鋼絲繩斷落,導致給料機無法供料,不利于安全生產。
為保障系統(tǒng)安全生產長期穩(wěn)定順行,該單位設備和工藝技術人員巧妙制定改造方案,通過在易出現(xiàn)裂縫的篩子方管處加裝備用方管、在給料機鋼絲繩原有吊掛部位增添一道新鋼絲繩等措施,第一時間消除了上述安全隱患。改造后,不僅有效預防了設備事故發(fā)生,保障了安全生產,而且維修頻次大大降低,延長了篩體使用壽命,年可降低維修費用3萬余元。
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