12月份,煉鐵廠干部職工牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,立足崗位、集思廣益,廣泛實(shí)施技術(shù)改造,深挖系統(tǒng)降本潛力,助力企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)降低。
電源箱“換裝”計(jì)
該單位原2#高爐熱風(fēng)爐行車(chē)電源箱采用封閉式負(fù)荷開(kāi)關(guān)控制,受周邊環(huán)境影響,設(shè)備本體容易發(fā)生腐蝕,導(dǎo)致開(kāi)關(guān)內(nèi)積灰較多,不利于電氣設(shè)備安全控制和運(yùn)行,存在潛在安全隱患。為解決這一問(wèn)題,該單位電氣維修人員決定將電源空開(kāi)箱體更換為不銹鋼材質(zhì),并加裝塑殼式斷路器,采用100A的銅制壓線(xiàn)端子壓接電源進(jìn)出線(xiàn),進(jìn)一步保證了電路連接的安全可靠。改造后,進(jìn)一步提高了電源箱使用壽命,降低了設(shè)備事故發(fā)生率,且斷路器的高分?jǐn)嘈阅軌蛴行ПWo(hù)電機(jī),預(yù)計(jì)年可降低維修費(fèi)用4萬(wàn)余元。
“繼電器”加裝計(jì)
據(jù)了解,該單位2#高爐4臺(tái)主皮帶電機(jī)控制電纜因線(xiàn)路距離較長(zhǎng),線(xiàn)路上的感應(yīng)電壓容易造成模塊誤動(dòng)作,導(dǎo)致主控畫(huà)面顯示與實(shí)際不相符,制約高爐爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。在發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題后,該單位電氣技術(shù)人員經(jīng)過(guò)多次現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際考察后,決定在控制模塊前加裝繼電器進(jìn)行轉(zhuǎn)換,保障主控畫(huà)面顯示與實(shí)際實(shí)時(shí)相符。改造后,不僅有效避免了感應(yīng)電壓影響,保障了設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行,而且主控畫(huà)面顯示準(zhǔn)確穩(wěn)定,提高了工作效率,預(yù)計(jì)年可節(jié)約成本16萬(wàn)元。
“控制回路”增添計(jì)
以往,該單位1#高爐渣處理泵房泥漿泵啟動(dòng)方式為斷路器直接啟動(dòng),運(yùn)行時(shí),需崗位工反復(fù)穿梭在值班室與泵房之間操作。不僅勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且存在人員誤動(dòng)作危險(xiǎn),容易造成泥漿泵堵塞和電機(jī)燒毀。針對(duì)這一問(wèn)題,技術(shù)人員通過(guò)在泵房和低壓配電室之間敷設(shè)電纜,低壓室加裝二次回路和控制回路等措施,有效解決了上述問(wèn)題。改造后,延長(zhǎng)了電器元件使用壽命,降低了崗位人員操作難度,減少了人為因素造成的設(shè)備事故,保障了系統(tǒng)穩(wěn)定順行。
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)