進(jìn)入元月份,煉鐵廠干部職工牢固樹立長期過“緊日子”思想,以開展“挖潛增效促發(fā)展,奮戰(zhàn)元月開門紅”勞動競賽活動為契機(jī),堅持從源頭入手,加快推動設(shè)備升級改造、技術(shù)創(chuàng)新等降本增效工作,深入挖掘鐵前潛在效益,誓奪元月開門紅。
控制畫面改造 確保順行
該單位265㎡燒結(jié)機(jī)二混油站主要負(fù)責(zé)為減速機(jī)供油。實際生產(chǎn)中,因二混油站運行狀態(tài)和供油壓力等參數(shù)僅在油站現(xiàn)場顯示,人員無法遠(yuǎn)程查看實時運行情況,一旦油站出現(xiàn)故障,輕則減速機(jī)故障損壞,重則造成燒結(jié)機(jī)非正常停機(jī)。
為解決這一問題,該單位維修人員決定單獨敷設(shè)從油站至二混PLC柜信號電纜,并將油泵實時運行各項參數(shù)引至主控室顯示,控制程序中設(shè)立報警區(qū)間值,有效消除了上述存在問題。改造后,人員可實時掌握油站運行情況,且可根據(jù)報警信號及時處理現(xiàn)場故障,避免油站運行異常造成的停機(jī)事故,預(yù)計年可降低維修費用8.58萬元。
限位開關(guān)改造 提高效率
據(jù)了解,該單位原料1#系統(tǒng)地倉的振動給料機(jī)為單向控制和垂直方式安裝,運行中容易出現(xiàn)串軸卡死現(xiàn)象,造成設(shè)備故障率較高,不利于生產(chǎn)效率提升和成本控制。
針對上述情況,該單位設(shè)備技術(shù)人員和電氣維修人員經(jīng)現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證后,決定拆除原振動給料機(jī)控制線路,加裝接觸器和限位開關(guān),并將給料機(jī)的單向控制改為正反轉(zhuǎn)互鎖控制,配套安裝限位連鎖控制。改造后,不僅設(shè)備故障率降低,提升了工作效率,而且降低了不安全風(fēng)險作業(yè),預(yù)計年可節(jié)約成本1.5萬元。
監(jiān)控保護(hù)改造 節(jié)約成本
改造前,該單位450㎡燒結(jié)機(jī)臺車機(jī)尾攝像機(jī)由于地處環(huán)境溫度過高,極易造成攝像機(jī)本體受熱變形,導(dǎo)致無法正常顯示監(jiān)控畫面,形成監(jiān)控盲區(qū),存在安全隱患。
在發(fā)現(xiàn)這一問題后,該單位維修人員經(jīng)過現(xiàn)場檢查,究其原因是監(jiān)控攝像機(jī)冷卻防護(hù)效果不佳。通過重新敷設(shè)冷卻水管線路,將攝像機(jī)冷卻罩由單層改為雙層,并在冷卻罩內(nèi)部加裝水冷管道等措施,不僅延長了攝影機(jī)使用壽命,減少了備件更換頻次,而且進(jìn)一步保障了安全生產(chǎn),年可節(jié)約備件成本12.6萬元。
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