元月份,軋鋼廠棒一作業(yè)區(qū)緊盯全年降本增效任務,牢固樹立過“緊日子”思想,群策群力,全力以赴打破制約降本增效的困局,助力企業(yè)提質(zhì)增效。
巧改倒泵方式保生產(chǎn)
改造前,冷剪稀油泵主要給冷剪剪體內(nèi)齒輪供油潤滑,確保冷剪設備正常運行。由于兩套稀油泵系統(tǒng)獨立,若倒用備用稀油泵系統(tǒng)時,冷剪設備必須停止運行二十分鐘左右,嚴重制約軋線生產(chǎn)。針對此問題,經(jīng)技術人員研究討論,決定拆除原有主回路線路,將兩套稀油泵主回路合并,倒用稀油泵時冷剪設備可正常運行,倒泵只需3分鐘。改造后,設備運行效果良好,不僅節(jié)約了誤機時間,而且減輕了人員勞動強度,年綜合創(chuàng)效5000元。
行車線路置換解難題
改造前,旋流井行車因露天安裝,受環(huán)境影響,行車線路及控制柜柜體腐蝕老化嚴重,電纜多處破損,加上線路混亂、線路線號不清等問題,導致行車故障頻發(fā),查找故障原因困難。為解決這一難題,經(jīng)技術人員研究探討,決定對旋流井行車線路重新布局優(yōu)化,同時更換電纜并進行規(guī)范標識,經(jīng)調(diào)試投運,行車運行正常。改造后,極大地降低了設備故障率,減輕了維修人員勞動強度,滿足生產(chǎn)需求。
現(xiàn)場復位改造提效率
改造前,精整區(qū)變頻設備報故障時,需操作工通知電工到主控電腦畫面或配電室對變頻器進行故障復位,處理誤機時間長,人員勞動強度大。針對此問題,經(jīng)技術人員研究討論,決定在精整操作臺安裝紅色帶燈按鈕并編寫程序,實現(xiàn)仼何變頻設備報故障時,指示燈亮,操作工可立即按下按鈕復位故障,并通知電工及時排查。改造后,有效提高工作效率,減少誤機時間,降低人員勞動強度,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
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