進(jìn)入五月份,煉鐵廠干部職工堅(jiān)持以設(shè)備技術(shù)改造為降本增效工作切入點(diǎn),抓源頭、降能耗、控成本、提效率,大力實(shí)施設(shè)備升級(jí)、崗位創(chuàng)新、小技小改等活動(dòng),確保為降本增效工作再添動(dòng)力。
消化器連鎖改造 創(chuàng)效益
據(jù)了解,自265㎡燒結(jié)機(jī)生灰消化器運(yùn)行以來(lái),由于生灰上料刮板輸送機(jī)與配料電子皮帶秤無(wú)聯(lián)鎖裝置,容易造成刮板輸送機(jī)停機(jī)后,電子皮帶秤無(wú)法停止,存在較大安全隱患。
為解決這一問(wèn)題,該單位電氣維修人員決定通過(guò)在程序上添加連鎖保護(hù)程序,并在控制畫面上加裝監(jiān)控顯示裝置,實(shí)時(shí)播放運(yùn)行情況。改造后,當(dāng)刮板輸送機(jī)停機(jī)后,與其連鎖的電子皮帶秤也同步停止,有效消除了安全隱患,同時(shí)保障了設(shè)備停機(jī)后,刮板輸送機(jī)不壓料,進(jìn)一步提高了生產(chǎn)效率,預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效8.58萬(wàn)元。
布料小車改造 降成本
在實(shí)際生產(chǎn)中,梭式布料移動(dòng)小車滑車是燒結(jié)機(jī)的重要設(shè)備。若滑車發(fā)生故障,滑車供電電纜就會(huì)受到嚴(yán)重拉拽、擠壓現(xiàn)象,容易造成電纜接地短路,導(dǎo)致梭式布料皮帶電機(jī)和行走電機(jī)非正常停機(jī),制約高效生產(chǎn)。
針對(duì)上述問(wèn)題,該單位電氣技術(shù)人員經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際考察,決定對(duì)燒結(jié)梭式布料小車滑車進(jìn)行改造,通過(guò)拆除小車拖纜滑車,將滑車電纜固定到橫檔槽鋼上,并將橫檔槽鋼升高到一定高度等措施,順利解決了梭式布料小車滑車故障率高等問(wèn)題。改造后,大幅降低了設(shè)備維修頻次,減輕了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,預(yù)計(jì)年可節(jié)約費(fèi)用15萬(wàn)元。
油管移位改造 保安全
改造前,該單位原料2#系統(tǒng)地倉(cāng)插板閥安裝于皮帶上方6米高處,當(dāng)插板閥發(fā)生故障,維修人員需登梯在高空檢查維修,若需更換電機(jī),則需臨時(shí)搭腳手架作業(yè),維修難度系數(shù)高,且存在潛在安全隱患。
為保障人員安全作業(yè),該單位技術(shù)人員通過(guò)將插板閥液壓裝置和電機(jī)改裝至皮帶下方支架鋼梁上,并用加長(zhǎng)液壓油管與上方插板閥液壓缸進(jìn)行連接。改造后,既提高了設(shè)備本質(zhì)化安全,降低了設(shè)備維修風(fēng)險(xiǎn),又避免了因日常維護(hù)不到位造成的電機(jī)燒損現(xiàn)象,預(yù)計(jì)年可節(jié)省維修費(fèi)用4400余元。
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