二季度,煉鐵廠原料一區(qū)從經(jīng)營意識、算賬思維等方面著手,牢固樹立“算細賬、節(jié)成本”意識,積極開展技術(shù)改造、崗位創(chuàng)新等活動,為企業(yè)提質(zhì)增效奠定了堅實基礎(chǔ)。
管帶機安裝新型雨刮器穩(wěn)生產(chǎn)
1375米管帶機主要依靠機頭傳動裝置來實現(xiàn),由于管帶機皮帶處于露天,下雨天皮帶容易出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,無法正常運轉(zhuǎn),影響生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定運行。為解決這一難題,技術(shù)人員決定在管帶機皮帶上安裝新型雨刮器,通過鋼絲繩加配重方式調(diào)整雨刮器與帶面間隙,徹底解決了管帶機帶面水分難于清除以及皮帶打滑等問題。改造后,生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定順行,年可節(jié)約備件費用13.9萬元。
堆料機液壓系統(tǒng)連鎖改造創(chuàng)效益
混勻堆料機在執(zhí)行混勻配比時,俯仰大臂在不升降的情況下運轉(zhuǎn)堆料,液壓控制系統(tǒng)隨著堆料機不間斷運轉(zhuǎn),造成液壓控制元器件、閥體等部件損耗,液壓潤滑油液溫度上升,對設(shè)備造成一定損傷,制約堆料系統(tǒng)。針對這一問題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場研究,決定將堆料機液壓油泵與升降大臂連鎖修改,當大車正常行走不升降時,液壓油泵自動停止待機。一旦俯仰大臂需要提升或降臂時,液壓油泵啟動直至動作指令結(jié)束。改造后,有效解決了堆料機液壓控制系統(tǒng)損耗問題,年可降低備件費用11.73萬元。
管4帶傳動裝置改造促高效
管4帶主要承擔著將物料分類輸送到二次預(yù)配1-10倉中,依靠移動小車來實現(xiàn)物料精準入倉。因小車機架空間、負重的原因,正常生產(chǎn)過程中傳動部位機座超載嚴重,造成機架出現(xiàn)下沉現(xiàn)象,影響設(shè)備正常運行。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員調(diào)查研究,決定選用MC3RLHF05性能更加穩(wěn)定、體容空間相對較小的SEW空心軸減速機來替代傳統(tǒng)減速機,同時將傳動裝置整體挪移。改造后,機頭傳動裝置載重量降低,確保了生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定順行,年綜合創(chuàng)效14.14萬元。
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