6月份,軋鋼廠按照“降低生產(chǎn)成本 實現(xiàn)效益最大化”工作思路,聚焦提質(zhì)增效新路徑,從細(xì)處著手,集智凝智,通過一系列改造破解生產(chǎn)難題,為生產(chǎn)穩(wěn)定順行提供有力支撐。
自制出爐爐門降成本保安全
板帶加熱爐出爐爐門屬于端進(jìn)端出的形式,加熱爐正常運行3個月左右,由于爐壓變大,導(dǎo)致出爐口溫度過高,容易對出爐爐門造成損傷。為保證安全生產(chǎn),降低生產(chǎn)成本,延長爐門使用壽命,經(jīng)技術(shù)人員商討,決定結(jié)合爐門框架圖,自制爐門,即利用中間坯廢料制作框架,廢舊打包絲自制爐門錨固鉤,用澆注料進(jìn)行澆注,形成爐門。并利用停機檢修進(jìn)行更換,目前正在試用階段,運行良好。據(jù)悉,此項自主改造,年可節(jié)約費用10萬元。
改造沖渣泵管道省人力降成本
板帶現(xiàn)有入爐沖渣泵出口進(jìn)口管道與集水坑之間通過方盒連接,因集水坑墻壁太厚,管道無法直接與入爐沖渣泵連接,導(dǎo)致起泵困難,入爐沖渣渠容易堵塞。為解決這一難題,經(jīng)技術(shù)人員研究,決定將入爐沖渣泵移位,在入爐沖渣泵坑鉆出合適的孔型,確保管道直接與泵體連接,達(dá)到隨時起泵的目的。改造后,入爐沖渣渠再無堵塞現(xiàn)象,不僅降低了人員勞動強度,而且每月可節(jié)約費用2萬元。
三角區(qū)提升泵加裝底閥降成本提效率
目前,板帶三角區(qū)提升泵在啟泵前,必須先啟動真空泵,水壓上來后再開啟提升泵,此操作需要5分鐘左右,影響生產(chǎn)效率。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究,決定在三角區(qū)提升泵進(jìn)水管道口加裝底閥和補水管道,啟泵時,可直接通過提升泵進(jìn)行抽水,從而達(dá)到隨啟隨用的目的。改造后,有效杜絕了因真空泵漏水及抽水困難的現(xiàn)象,同時提高了生產(chǎn)效率,年綜合創(chuàng)效1.6萬元。
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