進(jìn)入二季度,煉鐵廠電氣作業(yè)區(qū)干部員工牢固樹立長(zhǎng)期過“緊日子”思想,從大處著眼、小處著手,積極開展設(shè)備小技小改、崗位創(chuàng)新等降本增效活動(dòng),多措并舉深挖內(nèi)部潛力,助力企業(yè)打贏止虧減損攻堅(jiān)戰(zhàn)。
遠(yuǎn)程控制 促生產(chǎn)
該單位265㎡燒結(jié)機(jī)鋪2#帶是燒結(jié)機(jī)輸送鋪底料的重要生產(chǎn)設(shè)備。以往生產(chǎn)中,當(dāng)鋪底料倉位不足,鋪2#帶機(jī)尾電動(dòng)閥門開啟;倉滿后,電動(dòng)閥門關(guān)閉停止輸送。但若倉滿后崗位人員操作不及時(shí),容易造成料倉溢料,導(dǎo)致鋪2#帶、鋪3#帶壓料停機(jī),不利于生產(chǎn)順行。
針對(duì)這一問題,電氣技術(shù)人員決定對(duì)電動(dòng)閥門進(jìn)行遠(yuǎn)程控制改造,通過統(tǒng)一敷設(shè)信號(hào)電纜、編寫操作控制程序和實(shí)時(shí)監(jiān)控畫面等措施,一舉實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程操作。改造后,崗位人員可根據(jù)料倉情況實(shí)時(shí)操作電動(dòng)閥門,有效避免了溢料引起的停機(jī)事故,預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效5萬余元。
限位改造 保安全
據(jù)了解,該單位400㎡燒結(jié)機(jī)配料13-18#倉是存儲(chǔ)除塵灰、高鎂灰、高鈣灰等燒結(jié)礦溶劑成分的原料設(shè)備,但因原料中時(shí)常夾雜塊狀異物,容易出現(xiàn)給料機(jī)卡料情況,造成給料機(jī)過流現(xiàn)象,存在較大安全隱患。
為確保安全生產(chǎn),維修技術(shù)人員決定對(duì)給料機(jī)聯(lián)軸器護(hù)罩進(jìn)行改造,通過在聯(lián)軸器護(hù)罩旁加裝限位開關(guān),并將限位開關(guān)控制串聯(lián)到控制回路中,徹底消除了安全隱患。改造后,當(dāng)聯(lián)軸器護(hù)罩被移走,控制電源自動(dòng)斷電,遠(yuǎn)程和現(xiàn)場(chǎng)控制均無法啟動(dòng)給料機(jī);當(dāng)故障消除和護(hù)罩恢復(fù)后,整個(gè)控制系統(tǒng)電源方可接通,確保了維修人員人身安全。據(jù)悉,此改造具有推廣價(jià)值,可應(yīng)用到其余配料倉給料機(jī)聯(lián)軸器。
連鎖說明 提效率
改造前,該單位原料一區(qū)燃破系統(tǒng)由于起初設(shè)計(jì)原因,燃破系統(tǒng)程序畫面未設(shè)置系統(tǒng)連鎖啟動(dòng)流程說明,容易導(dǎo)致崗位工在設(shè)備連鎖啟動(dòng)時(shí),無法正確選擇所需的設(shè)備連鎖啟動(dòng)流程,制約整個(gè)燃料系統(tǒng)高效供應(yīng)燒結(jié)機(jī)。
為解決以上問題,電氣技術(shù)人員通過在燃破系統(tǒng)的操作畫面上加裝設(shè)備連鎖啟動(dòng)說明,并分類別標(biāo)注設(shè)備連鎖啟動(dòng)的每一個(gè)程序和設(shè)備序號(hào)。改造后,不僅便于崗位人員操作,提高了現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的安全運(yùn)行,而且縮短了設(shè)備操作啟動(dòng)時(shí)間,保障了燃破系統(tǒng)順利開機(jī),進(jìn)一步提高了生產(chǎn)效率。
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