進(jìn)入8月份,煉鐵廠原二作業(yè)區(qū)干部職工牢固樹立長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”思想,立足崗位、深挖內(nèi)潛,用一項(xiàng)項(xiàng)小技小改持續(xù)推動(dòng)降本增效,助力公司打贏生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)翻身仗。
受料槽改造 高效運(yùn)輸延長(zhǎng)壽命
該單位原料5#、6#、10#皮帶分別為可逆型皮帶,由于皮帶拉緊裝置拉緊量較小,造成皮帶無(wú)皮帶扣更換余量。實(shí)際生產(chǎn)中,若皮帶扣損壞,皮帶扣和運(yùn)輸皮帶必須全部更換,造成皮帶使用壽命縮短。
為解決這一問(wèn)題,該單位設(shè)備維修人員決定對(duì)原料受料槽受料口進(jìn)行改造,通過(guò)不增加皮帶長(zhǎng)度,將受料口的兩端受料坡度延長(zhǎng)等措施,實(shí)現(xiàn)了每條皮帶可更換2次皮帶扣效果。改造后,減輕了維修人員勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了更換頻次,可使皮帶使用壽命延長(zhǎng)至2個(gè)月以上,預(yù)計(jì)年可節(jié)約皮帶更換費(fèi)用30.48萬(wàn)元。
振篩板拼接 節(jié)省備件降低成本
據(jù)了解,該單位振動(dòng)篩板是篩分機(jī)用以完成篩分過(guò)程的重要工作部件,屬于易耗備件,也是造成備件成本居高不下的關(guān)鍵問(wèn)題之一。
針對(duì)這一問(wèn)題,該單位技術(shù)人員多次實(shí)地調(diào)研,決定充分利用廢舊下線篩板,自制大間隙溶劑篩板,通過(guò)將廢舊下線篩板的篩刺間隔割除,精挑可用的篩刺重新組裝拼接等措施,實(shí)現(xiàn)了廢舊設(shè)備二次“上崗”。改造后,不僅大幅降低了備件申報(bào)和更換費(fèi)用,緩解了備件回貨壓力,而且自制一片篩板可創(chuàng)效6400元。
斗篦子自制 穩(wěn)定生產(chǎn)確保安全
改造前,該單位上料區(qū)域每個(gè)物料稱量斗都有稱量斗篦子,因篦子長(zhǎng)期受到物料沖刷,容易造成磨損破損,不能及時(shí)將大塊物料或異物進(jìn)行阻擋,存在較大安全隱患。
為保障安全生產(chǎn),該單位設(shè)備維修人員通過(guò)增加篦子點(diǎn)檢頻次,并按照原篦子規(guī)格自制具有耐腐蝕的稱量斗篦子等舉措,確保了設(shè)備設(shè)施安全高效順行。改造后,效果良好,不僅篦子規(guī)格達(dá)到原設(shè)計(jì)要求,而且有效保證了物料質(zhì)量和生產(chǎn)穩(wěn)定。據(jù)悉,一組自制篦子比外委單位篦子可節(jié)約2000余元。
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