進入四季度,煉鐵廠原二作業(yè)區(qū)兩眼向內(nèi)、大膽創(chuàng)新,堅持用好精準(zhǔn)改造、創(chuàng)新試驗等降本“小冊子”,全力挖掘內(nèi)部降本潛力,助力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提質(zhì)增效。
精準(zhǔn)改造降本冊 保安全
該單位原料二區(qū)上料系統(tǒng)1#、2#區(qū)域因返礦帶沫子管無觀察孔,崗位工日常點檢需從三層平臺檢查沫子管是否運行正常,既不方便人員日常點檢、維修,而且崗位工取樣時存在較大安全隱患。
為確保安全生產(chǎn),設(shè)備技術(shù)人員經(jīng)多次實地調(diào)研,最終決定改造返礦帶沫子管,通過在原沫子管底端安裝一個方形檢查口等措施,有效破解了上述瓶頸問題。改造后,降低了設(shè)備維修頻次,確保了人員安全作業(yè),預(yù)計年可節(jié)約3萬元。
創(chuàng)新試驗降本冊 促順行
以往,該單位上料系統(tǒng)單臺振篩與除塵管道連接處的風(fēng)量采用閥門控制,但在實際生產(chǎn)中,閥門長期受除塵灰沖刷腐蝕,導(dǎo)致閥門本體破損,容易造成現(xiàn)場溢塵現(xiàn)象。
針對這一問題,設(shè)備維修人員和技術(shù)人員精心研究后,通過對閥門內(nèi)部入風(fēng)端加設(shè)一圈環(huán)形導(dǎo)向裝置,并用小鋼筋鋪設(shè)在閥門內(nèi)壁上,以改變其閥門內(nèi)部風(fēng)向。改造后效果顯著,有效避免了除塵灰沖刷現(xiàn)象,大幅降低了設(shè)備維修頻次和備件更換量,預(yù)計年可節(jié)約1.98萬元。
錯峰生產(chǎn)降本冊 助節(jié)能
據(jù)了解,該單位塊礦區(qū)域配備有五臺皮帶機、兩組塊礦振篩和兩個物料儲存庫,在臨時備料庫循環(huán)堆料、出料生產(chǎn)中,設(shè)備不間斷連續(xù)運行,導(dǎo)致塊礦篩分用電能耗持續(xù)高位運行。
為降低生產(chǎn)費用,該單位在保證生產(chǎn)正常運行的前提下,一方面通過對兩組塊礦振篩實行一開一停單篩生產(chǎn),杜絕同時高負(fù)荷運行;一方面在物料易篩情況下實行錯峰生產(chǎn)備料,避開用電高峰期,減少高負(fù)荷用電。改造后,確保了設(shè)備低耗能穩(wěn)定運行,預(yù)計月可節(jié)約1.8萬元。
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