1月份,煉鋼廠動(dòng)力作業(yè)區(qū)干部職工立足生產(chǎn)崗位實(shí)際,集思廣益、大膽創(chuàng)新,兩眼向內(nèi)找問題,立足崗位添措施,細(xì)小之處摳效益,助推降本增效工作開新篇、創(chuàng)佳績。
自制冷卻裝置,降水溫、節(jié)電耗
煉鋼老區(qū)轉(zhuǎn)爐、混鐵爐二次除塵風(fēng)機(jī)前后軸承冷卻由凈環(huán)二次風(fēng)機(jī)泵供水冷卻,因冷卻管線距離現(xiàn)場(chǎng)冷卻部位較遠(yuǎn),不能有效對(duì)軸承進(jìn)行冷卻。技術(shù)人員通過加工制作一處冷卻水箱,在水箱底部安裝2臺(tái)管道泵,運(yùn)行過程中開一備一,水泵出口與軸承座冷卻進(jìn)水管連接,回水管接至水箱頂部自制的散熱管處,從而確保了軸承的循環(huán)冷卻。改造后,風(fēng)機(jī)軸承冷卻效果良好,有效節(jié)約了水資源,月創(chuàng)效3.4萬元。
軸承刮研改造,延壽命、創(chuàng)效益
針對(duì)除塵風(fēng)機(jī)在長期運(yùn)行過程,滑動(dòng)軸承推力面磨損加劇造成風(fēng)機(jī)振動(dòng)增大,影響正常生產(chǎn)。該作業(yè)區(qū)技術(shù)人員對(duì)除塵風(fēng)機(jī)滑動(dòng)軸承進(jìn)行改造。通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量軸頸與滑動(dòng)軸承的接觸面,對(duì)滑動(dòng)軸承精細(xì)刮研,不斷調(diào)整轉(zhuǎn)子軸與油封接觸點(diǎn)間隙,最終將接觸點(diǎn)間隙控制在0.1毫米,經(jīng)過4小時(shí)的刮研,形成潤滑效果良好的油膜,有效延長了風(fēng)機(jī)軸承使用壽命,保證了風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行,綜合創(chuàng)效約10萬元。
蝶閥改造安裝,保安全、省煤氣
老區(qū)一次除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)出口切斷閥使用一個(gè)盲板閥進(jìn)行介質(zhì)切斷,因其介質(zhì)為轉(zhuǎn)爐煤氣,屬于重大危險(xiǎn)源。為了確保設(shè)備更加可靠安全運(yùn)行,該作業(yè)區(qū)技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)有風(fēng)機(jī)進(jìn)口及出口盲板閥分別安裝電動(dòng)蝶閥,使設(shè)備運(yùn)行符合規(guī)定要求,消除了風(fēng)機(jī)運(yùn)行存在的隱患,保證了安全生產(chǎn),綜合創(chuàng)效5萬余元。
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