2021年伊始,軋鋼廠緊盯“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,深挖內潛,利用系統(tǒng)檢修間隙對現(xiàn)場設備進行改造,有力推動了節(jié)能增效軋制,為全年生產經營順行奠定堅實基礎。
加熱爐纖維爐頂改造降能耗
棒材三線加熱爐爐型為雙預熱蓄熱式步進加熱爐,因爐役后期爐頂溫度偏高、熱損失較大,加熱速度無法滿足軋線生產需求。該單位利用系統(tǒng)檢修之機對棒材三線加熱爐爐頂進行改造,采用新興材料耐火全纖維爐頂代替原澆注吊掛式爐頂。全纖維材料能夠增強爐膛輻射,提高鋼坯的加熱速度,使整個加熱爐爐頂吸熱量降低、熱損失減少、熱效率提高,同時降低爐區(qū)環(huán)境溫度,延長區(qū)域設備、儀表使用壽命,改善人員作業(yè)環(huán)境。據(jù)計算,全纖維爐頂?shù)囊肟墒姑簹夤?jié)能率≥5%。
冷床收集擴能改造創(chuàng)效益
棒材三線小規(guī)格螺紋鋼生產時,由于冷床輸出輥道至C區(qū)擋板輥道狹窄,導致輸送冷鋼能力有限,特別在軋制φ12規(guī)格時,經常出現(xiàn)堆鋼、易卡死等問題,嚴重影響生產節(jié)奏。為解決這一設備難題,該單位利用系統(tǒng)檢修對冷床及附屬設備進行擴能改造,改造后,冷床輸出能力大幅提高,不僅滿足軋線生產需求,同時可大幅提升成品質量,綜合年創(chuàng)效1300萬元。
引進專業(yè)污泥清理強保障
每次系統(tǒng)檢修少不了回水池、旋流井、濁環(huán)池、平流池等各污水池的清理,由于清理作業(yè)環(huán)境受限,人員勞動強度較大。為提高作業(yè)效率,確保作業(yè)現(xiàn)場安全可靠,減少污染,該單位通過多次核算、研究商談,最終選用專業(yè)清泥車輛處理污泥及氧化渣。此舉可大幅縮短檢修時間,降低人員勞動強度,同時節(jié)約物流運輸費用2萬余元。
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