6月份,軋鋼廠棒三作業(yè)區(qū)全體干部職工樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,緊盯目標(biāo)責(zé)任不動(dòng)搖,按照成本最低、組織最優(yōu)、效率最高的模式,破解生產(chǎn)難題,為打贏降本增效、止虧減損攻堅(jiān)戰(zhàn)再添助力。
精準(zhǔn)增壓降成本穩(wěn)生產(chǎn)提效率
改造前,棒三作業(yè)區(qū)軋區(qū)18架軋輥冷卻水量經(jīng)常不足,軋輥出現(xiàn)裂紋,導(dǎo)致軋輥壽命降低,換輥?zhàn)鳂I(yè)頻率增加,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏,軋輥消耗成本上升。前期采用穿水泵對(duì)精軋整體管道增壓,效果不明顯。針對(duì)此問(wèn)題,經(jīng)技術(shù)人員研究,決定在18架軋機(jī)冷卻水管上加裝單獨(dú)的增壓泵,代替原先的穿水泵,對(duì)精軋整體管道增壓。改造后,18架軋輥冷卻水壓力保持穩(wěn)定,降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了作業(yè)效率,年創(chuàng)效26萬(wàn)余元。
清渣裝置自動(dòng)化省人力降成本
冷坯臺(tái)架是加熱爐熱送區(qū)域的重要裝置,長(zhǎng)期使用過(guò)程中,臺(tái)架下方鋼坯表面氧化渣不斷積累,若清理不及時(shí),則會(huì)加重臺(tái)架推鋼輸送載荷,容易造成推鋼系統(tǒng)損壞。針對(duì)這一難題,經(jīng)技術(shù)人員研究討論,決定在冷坯臺(tái)架下方安裝自動(dòng)旋轉(zhuǎn)清渣裝置,可自動(dòng)回收臺(tái)架下氧化渣。此舉,不僅降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了設(shè)備故障,而且年綜合創(chuàng)效19萬(wàn)余元。
過(guò)程控制精準(zhǔn)化助力提質(zhì)增效
負(fù)差控制是棒材生產(chǎn)中重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。為進(jìn)一步穩(wěn)定負(fù)差,確保合格的鋼材出庫(kù),該作業(yè)區(qū)成立了負(fù)差穩(wěn)定率提升QC小組,制定爐內(nèi)鋼溫反饋周期,軋區(qū)可結(jié)合入爐鋼狀況及時(shí)調(diào)整輥縫及成品架次堆拉關(guān)系。同時(shí)在精軋區(qū)K1、K2處安裝自動(dòng)壓料裝置,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)控制變量與負(fù)差調(diào)整矢量最優(yōu)結(jié)合,確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中向好,助力提質(zhì)增效。
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