近期,煉鋼廠緊盯降本增效目標不放松,堅持以效益為導向,在提質(zhì)增效上狠下功夫,立足崗位、兩眼向內(nèi),多角度控成本,點滴處摳效益,凝聚全員智慧和力量,將降本增效工作做細做實,為生產(chǎn)效率和效益增添動力。
手動操作閥改為智能溫控閥,增加蒸汽回收
該單位老區(qū)鍋爐除氧器溫度控制,一直依靠人為操作閥門控制溫度,存在誤差,造成蒸汽浪費。該單位技術(shù)員通過現(xiàn)場反復觀察,開動腦筋、仔細研究,與儀表人員溝通決定安裝智能溫控閥。通過電子溫控閥實現(xiàn)除氧器溫度精準自動控制閥門開度,減少了蒸汽消耗。此項優(yōu)化改造,使煉鋼老區(qū)日節(jié)約蒸汽20噸左右,年可創(chuàng)效24萬元。
雜用泵出口管道安裝過濾器,解決管道堵塞
煉鋼廠動力新區(qū)雜用泵主要為一、二次除塵風機軸承座供水冷卻,因介質(zhì)水循環(huán)使用,其中雜物不能及時過濾,導致一、二次除塵風機冷卻水流量降低,不能達到設(shè)備降溫效果,影響設(shè)備順行。該單位技術(shù)人員通過對雜用泵出口管道重新進行優(yōu)化設(shè)計,在水泵出口管道處安裝“Y”型過濾器,并在過濾器前后安裝不銹鋼蝶閥,閥門前后焊接旁通管,方便定期對過濾器進行清理。改造后,解決了風機稀油站、軸承座冷卻水管堵塞的現(xiàn)象,確保了一、二次除塵風機安全可靠運行。
自制風機軸承冷卻裝置,確保安全運行
新區(qū)上料風機主要對新區(qū)皮帶走廊及地下料倉除塵。該風機前后軸承冷卻由5#連鑄機和6#連鑄機二冷泵供給。如遇其中一連鑄機檢修,則需要頻繁切換冷卻水閥門才能確保風機正常運行。為解決這一問題,該單位維修人員制作了一個冷卻水箱,在水箱底部安裝兩臺立式管道泵,日常運行過程中開一備一,使水泵出口與軸承座冷卻進水管連接,將軸承座冷卻回水管接至水箱頂部自制的散熱管處。改造后,軸承冷卻效果良好,風機運轉(zhuǎn)正常,綜合創(chuàng)效8萬元。
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